鼓式制動器、摩托車剎車圈、Drum brake、輪轂剎車圈專業(yè)生產(chǎn)廠家無錫九環(huán)2023年4月18日訊 但凡有摩托車的都必須要了解摩托車日常“維修”問題,再遇到突發(fā)情況時,能應對自如,求人不如求己,下面先科學校小編分享一些故障排查維修方法給大家,輪胎氣壓檢測與維護、碟剎系統(tǒng)檢修、化油器故障排查、凸輪軸頸異常磨損排查維修。
(一)輪胎氣壓檢測與維護
摩托車輪胎氣壓不當,直接影響輪胎壽命或正常行駛,若充氣壓力太高,就不能減低來自路面的振動,影響乘騎的舒適性,轉(zhuǎn)彎時也不能保證行駛的穩(wěn)定性,若輪胎充氣壓力過低,摩托車在行駛時輪胎會劇烈變形,將影響輪胎壽命,在轉(zhuǎn)彎時摩托車容易翻倒,因此出車前需用手壓試輪胎看其壓力是否足夠,也可用木棒輕輕敲擊輪胎視其彈性而定,但最準確的方法還是用壓力表測量。
(二)碟剎系統(tǒng)檢修
如今的摩托車,已經(jīng)大多采用碟剎系統(tǒng)了,因為碟剎制動效果相對更好,但是結(jié)構(gòu)相對于以前的鼓式剎車系統(tǒng),比較復雜一些,所以,碟剎系統(tǒng)的使用維護很重要,先談談制動液,這是整個碟剎系統(tǒng)中的重要傳導媒介,制動液如果不選好,剎車系統(tǒng)可能會意外失效導致剎車不及時而出現(xiàn)危險。制動液也叫剎車油,按其原料、工藝和使用要求不同,可分為醇型制動液、合成制動液和礦物油型制動液。
合成制動液和礦物油型制動液多用于汽車,醇型制動液多用于摩托車。制動液具有凝固點低,低溫流動性好;沸點高,高溫下不產(chǎn)生氣泡;化學穩(wěn)定性好,不腐蝕制動系統(tǒng)的金屬件和橡膠件等性能。符合美國交通部DOT3和DOT4標準,或者我國交通部和公安部指定的JG3和JG4標準,醇型制動液最大的缺點是易吸水,導致沸點降低。這樣,制動時系統(tǒng)內(nèi)就會產(chǎn)生很多氣泡,使制動力下降,給駕駛者造成安全隱患。因此,通常情況下,每兩年更換一次制動液,開過封放置較長時間的制動液不建議再使用。
碟剎系統(tǒng)的維護保養(yǎng)重點把握三個字,分別是“看”、“試”、“排”:
(1)看:就是外觀檢查,一是檢查制動液是否泄漏,若泄漏,先擦凈泄漏的地方,看看滲漏是否嚴重,這種情況應及時到維修店查清原因并修理。二是檢查制動鉗處是否有泥沙,若有應清理干凈,防止泥沙引起制動油缸和摩擦片不回位,影響制動效果和制動系統(tǒng)壽命。三是檢查制動液,液面如果低于最低線,要補充適量的相同規(guī)格的制動液至上刻線;顏色如果發(fā)生變色或者混濁,說明制動液已經(jīng)老化需要更換。四是檢查碟剎片,當磨損至標記線時,應成對更換。
(2)試:緊抓剎車手柄,碟剎片要反應迅速,如果感覺剎車動作不干脆,而是像“海綿”一樣軟綿,碟剎片不能夾緊制動盤,說明制動系統(tǒng)內(nèi)進入了空氣,會起不到制動作用。
(3)排:制動系統(tǒng)內(nèi)進入了空氣,這是種很危險的情況,有可能導致剎不住車而發(fā)生事故。制動系統(tǒng)管路內(nèi)進入空氣原因有很多種,管路密封性不好、天熱氣化產(chǎn)生氣阻、醇型制動液吸水等,都有可能。制動系統(tǒng)進了空氣,需要及時找修理工排除空氣,或者參照前段時間寫的一個排空氣的帖子自行處理。
(三)化油器故障排查
化油器故障排查案例:一輛國產(chǎn)CL50QT輕便摩托車的用戶,喜歡自己動手保養(yǎng)車輛。在一次清洗化油器過程中,操作不慎將原裝化油器安裝螺紋擰毛,無法修復,到維修站更換50車系列化油器。安裝后,發(fā)動機啟動順利,但加速性能變差,維修站先后檢查摩托車油路、電路(包括更換火花塞,高壓包和電子點火器)和氣路,等均未找到問題所在。
車上的電氣部分都已查過好多遍了,就直接檢查發(fā)動機部分。先啟動摩托車,按動啟動按鈕,發(fā)動機瞬間啟動,絲毫看不出摩托車有故障的樣子。熱機片刻,騎上摩托車,緩慢加大油門,車輛像有什么東西拖住一樣,不肯快速向前,只是很慢的離開原地,排氣消聲器處有“吐吐”聲。
打開車輛燃油箱蓋檢查,沒有發(fā)現(xiàn)通氣孔與堵塞現(xiàn)象。關(guān)閉點火開關(guān),將車上負壓開關(guān)出油端的橡膠管子拔出,此時,油管不出油(用專用油盆接住),說明負壓開關(guān)沒有直通。借來專用油壺直接與化油器進油口連接,此時,啟動摩托車,緩慢加大油門,發(fā)動機出現(xiàn)發(fā)悶的跡象,在此狀態(tài)下,注意觀察負壓開關(guān)出油端在正常流出燃油,說明加速性能差與負壓開關(guān)沒有關(guān)系。
又檢查氣缸壓力,沒有問題,看見排氣管有輕微黑煙冒出,拆下排氣管,檢查排氣口,未見任何堵塞。拆下火花塞,檢查電極顏色呈棕黑色,說明可燃混合氣過濃,從內(nèi)燃機原理分析,故障點可能在怠速量孔或主泡沫孔上。
分解化油器,發(fā)現(xiàn)主量孔上端的泡沫管孔高度位置存在明顯偏差(與隨身帶化油器正品相比)如圖所示,即泡沫管孔位置過低,使浮子室內(nèi)的汽油在泡沫霧化前,提前到達泡沫管孔位置,造成混合氣過濃而加速性能變差。更換上正品主量孔組件,精心復裝所拆零件,啟動摩托車,加速性能恢復正常,確認原車加速性能差故障徹底排除。
(四)摩托車凸輪軸頸異常磨損排查維修
凸輪軸頸異常磨損排查維修案例:一輛CL125-5跨騎式摩托車行駛近6萬千米,因用戶誤用劣質(zhì)機油,造成凸輪軸異常磨損、燃燒室積炭。更換相關(guān)零部件復裝,試車基本正常。但不到三個月,用戶反映左缸氣門間隙聲響偏大,重新調(diào)整試車,異響仍未排除。
用手捏住凸輪軸左側(cè)襯套,如下圖,感覺間隙較大,持軸用卡鉗取下凸輪軸左端Ф20mm的軸用卡簧,與正常凸輪軸比對,發(fā)現(xiàn)凸輪軸左端軸頸上的螺旋槽存在明顯差異。
其實CL125-5摩托車是仿制日本CB125T摩托車,其凸輪軸左、右兩端軸頸面螺旋槽的加工為左右旋向,如下圖。發(fā)動機運行時,潤滑系統(tǒng)通過專用潤滑油道進入凸輪軸左右兩端襯套油孔,將機油旋入汽缸蓋油池內(nèi),潤滑凸輪軸部件。
這個問題有些復雜,需要耐心觀察,由于故障車凸輪軸左端加工的R1.5×1.5導向油槽起始點錯亂,被凸輪軸左端4×6mm的定位鍵槽從中間隔開,大部分潤滑油無法沿R1.5×1.5導向油槽進入汽缸蓋油池內(nèi),只能從4×6mm的定位鍵槽處流到襯套外,使凸輪左端軸頸缺乏正常的潤滑,產(chǎn)生異常磨損,并發(fā)出異響。該故障有一定的隱蔽性,因為凸輪軸左端裝有襯套且有軸用擋圈擋住,若不拆卸左端卡簧取出襯套,從外表無法發(fā)現(xiàn)。
在其左右軸頸面及襯套內(nèi)孔上涂少量鉬油混合液,持軸用卡簧鉗將20mm的軸用卡簧裝到凸輪軸左端軸頸襯套外側(cè)。再按規(guī)定程序依次套上正時鏈條,對好配氣正時,裝上左、右缸氣門搖臂組件,持塞尺和專用工具調(diào)整左、右缸進排氣門間隙,如上圖。最后緊固氣缸蓋罩。啟動摩托車,稍作暖車,仔細傾聽發(fā)動機聲音,基本正常,上路行駛數(shù)千米,車輛加速靈敏順暢。交于用戶使用數(shù)月,電話回訪得知,摩托車及發(fā)動機運行正常,確認原車左缸氣門聲響偏大故障徹底排除。由于各型發(fā)動機的結(jié)構(gòu)不同,潤滑凸輪軸及軸頸的途徑必然存在差異。維修時要不放過一個疑點,不被其假象所迷惑,做到認真、細致,只有這樣,才能少走彎路,快速排除故障。