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后鼓式制動器制動噪音優(yōu)化

鼓式制動器摩托車剎車圈輪轂剎車圈專業(yè)生產(chǎn)廠家無錫九環(huán)2020年5月5日訊 后鼓式制動器噪音問題的處理過程,闡述了采用微調(diào)摩擦材料配方改善其噪音的方法,為類似噪音的優(yōu)化提供參考。


引言


隨著汽車工業(yè)的快速發(fā)展,鼓式制動器在乘用車上的應(yīng)用呈現(xiàn)下降趨勢,但價格低廉、制動力大且可行駐一體使用的優(yōu)點,在商貨兩用類 MPV 的后制動器仍有一定的應(yīng)用市場。但市場并沒有因為車輛的定位而降低對于此類車輛舒適性的要求,在此主要介紹采用微調(diào)摩擦片配方來改善某 MPV 后鼓式制動器噪音問題的處理過程。


1 鼓式制動器制動噪音產(chǎn)生原因及現(xiàn)象描述


1 . 1 噪音產(chǎn)生原因

鼓式制動器的結(jié)構(gòu)如同敞口喇叭,輕微噪音便會被放大,且不易改善;噪音產(chǎn)生的原因較多,一般可歸結(jié)為摩擦材料、幾何配合尺寸以及結(jié)構(gòu)件的機械性能等三類原因。


1 . 2 噪音現(xiàn)象描述

  1. 市場反饋描述。車輛滿載以約 6 0 km/ h 車速在起伏山路上連續(xù)行駛一小時后,輕踩制動可聽到后輪發(fā)出的“唧唧”異響聲,經(jīng)檢修未發(fā)現(xiàn)任何配合尺寸偏差及機械性能故障,摩擦片表面完好。


  2. 問題排查。基于市場反饋和零部件檢測,初步確認噪音為摩擦材料與制動鼓的匹配所致。根據(jù)反饋工況并結(jié)合實際經(jīng)驗,選取表 1 所示的工況作為該問題排查和改善效果的主觀評測方法。


參照設(shè)定的主觀評價方法對量產(chǎn)狀態(tài)車輛進行測試(測試記錄參見表 1),測試結(jié)論為在高溫狀態(tài)下易產(chǎn)生噪音。


表 1 某 M P V 后鼓式制動器制動噪音排查主觀評價表

工況

操作方法

量產(chǎn)車輛評價測試記錄

晨起輕踩制動測試

晨起冷態(tài)輕踩,減速度約為 0 . 1g。

無異響

直線制動測試

6 0 - 3 0 km/ h 輕踩減速,減速度在 0 . 6 g 以下。

初始無異響

6 0 - 0 km/ h 緊急制動測試,減速度在 0 . 6 g 以上。

未發(fā)現(xiàn)明顯異響

拉手剎拖磨對制動片進行升溫,鼓溫升至 20 0 ℃ 左右然后降溫,不同溫度點分別輕踩制動測試,

6 0 km/ h- 0 ,減速度在 0 . 6 g 以下。

鼓溫 20 0 ℃ 左右時無異響,再次降至 13 0 ℃ 時出現(xiàn)高頻噪音。

轉(zhuǎn)彎制動測試

轉(zhuǎn)彎輕踩測試

常溫無異響

駐車測試

20 % 新片空載駐坡測試

8 齒


2 后鼓式制動器制動噪音優(yōu)化


2 . 1 優(yōu)化方案制定由于分析的是量產(chǎn)車型,因此在優(yōu)化方案制定時,應(yīng)以對后鼓式制動器周邊件及整車性能影響最小為前提,采用微調(diào)摩擦材料配方方案進行優(yōu)化,方案簡述見表  ,基于 G B 5 7 6 3 - 2 0 0 8 的優(yōu)化方案性能測試見表 3 。

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2. 2 臺架測試

基于 S A E J 2 5 2 1 - 2 0 1 3 搭載全懸架滿載狀態(tài)臺架,并選擇市場反饋較好的同類標桿車后制動器進行對比測試,進而對比改善效果。噪音臺架搭載示意圖如圖 1 所示。原方案、方案 A 、方案 B 、方案 C 、標桿車噪音測試結(jié)果如圖 2 、圖 3 、圖 4 、圖 5 、圖 6 所示,匯總結(jié)果見表 4 。

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根據(jù)標桿車測試結(jié)果及其市場表現(xiàn),認為長軸距 M P V 后輪制動噪音容易被感知的噪音頻率范圍為 2 k H z - 1 4 k H z 。

優(yōu)化方案較原方案均有改善,其中方案 B 和方案 C 優(yōu)化最為明顯。

項目

工況

原方案

方案 A

方案 B

方案 C

晨起測試

晨起冷態(tài)輕踩

無異響

無異響

無異響

無異響

道路測試

6 0 k m / h -

3 0 k m / h 輕踩

初始無異響

初始無異響

初始無異響

初始無異響

6 0 k m / h -

0 k m / h 緊急

制動

未發(fā)現(xiàn)明顯異響

未發(fā)現(xiàn)明顯異響

未發(fā)現(xiàn)明顯異響

未發(fā)現(xiàn)明顯異響

不同溫度輕踩

鼓 溫 為 2 0 0 ℃ 左右時無異響,再次降至 1 3 0 ℃ 時出現(xiàn)高頻噪音。

鼓 溫 由 2 0 0℃ 降低到 1 3 0 ℃ 制動無異響,冷卻后再升溫至 1 0 0℃ 左右存在輕踩異響。

鼓 溫 由 2 0 3 ℃ 降溫到 1 5 0 ℃ 左右時減速制動出現(xiàn)輕微的響聲。

鼓 溫 由 2 0 0 ℃ 降溫到 1 1 8 ℃ 左右時減速制動出現(xiàn)高頻噪音。

轉(zhuǎn)彎制動

轉(zhuǎn)彎輕踩測試

常溫無異響

常溫無異響

常溫無異響

常溫無異響

駐車試驗

2 0 % 新片駐坡(空載)

8 齒

9 齒

8 齒

8 齒


2 . 3 實車主觀測試

按表 1 的主觀評測方法對各優(yōu)化方案進行實車測試,主觀測試結(jié)果見表 5 。

表 5 實車主觀測試結(jié)果基于主客觀測試結(jié)果,方案 B 出現(xiàn)噪音溫度較其他方案更高且為輕微偶發(fā),摩擦系數(shù)與原方案基本相當,初始駐車亦無明顯衰退,故選用方案 B 作為最終優(yōu)化方案。


2 . 4 市場驗證

基于方案 B 完成 2 臺次可靠性耐久實車測試后,再隨機抽選 5 0 臺車輛進行更換驗證,跟蹤半年無明顯噪音問題反饋,故認為本次優(yōu)化方案可行。


3 結(jié)論


闡述了某 M P V 后鼓式制動器制動噪音優(yōu)化處理過程,通過優(yōu)化及測試驗證,最終確認優(yōu)化方案可行,同時初步得出了 M P V 類后鼓式制動器易被察覺的噪音頻率范圍,可為類似問題的處理提供參考。[摘自汽車制動之家]

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